某裝置原來用035 MPa低壓蒸汽由購置的1.0MPa高壓蒸汽減溫減壓制得,,蒸汽購置成本高受外供影響大,。經(jīng)調(diào)研該裝置內(nèi)脫烷烴塔塔頂回流物料需要進行冷卻.物料流量約500t/h、溫度約127℃,,為實現(xiàn)物料的冷卻,,又可回收低溫余熱,工廠聯(lián)合北京華清微拓公司,,對熱泵技術(shù)在工廠應(yīng)用的可行性進行了論證,,并研制了二類升溫型溴化鋰熱泵,以制取0.35MPa蒸汽,,減少工廠外購蒸汽量,,同時實現(xiàn)物料的冷卻滿足脫烷烴塔的要求。 中央廚房裝修
2012年2月熱泵在工廠投運,,機組運行平穩(wěn),,蒸汽產(chǎn)量存8t/h以上,烷烴出口溫度存86℃附近,,達到了設(shè)計指標,,但2013年3月、5月機組相繼發(fā)生故障,,蒸汽產(chǎn)量大幅下降,,烷烴出口溫度大幅降低,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)冷凝器冷劑滿液位(蒸發(fā)
器液位平穩(wěn)),,造成機組被迫停機,。本文就此故障展開原因分析并提出整改措施,。
1、熱泵原理及故障原因分析
1.1熱泵原理
第二類溴化鋰吸收式熱泵是一種升溫型熱泵,,以低溫熱源為驅(qū)動力而用于提高其他物料溫位的設(shè)備,,其性能系數(shù)COP總是<l,一般為0.47~0.5[1-2],,二類吸收式熱泵包括發(fā)生器,、吸收器、蒸發(fā)器,、冷凝器,、熱交換器、溶液泵,、溶劑泵,、熱水泵等主要部件[3]。蒸發(fā)器和發(fā)生器以低品位(循環(huán)烷烴)廢熱為驅(qū)動熱源,,低品位余熱首先進入蒸發(fā)器,,在蒸發(fā)器內(nèi)加熱冷劑釋放出熱量,冷劑蒸汽進入吸收器,,被來自發(fā)生器底的濃溶液吸收而放出熱量,,從而加熱吸收器內(nèi)熱水銅管,熱水被加熱升溫后,,至閃蒸罐閃蒸,,閃蒸產(chǎn)生的蒸汽送至蒸汽管網(wǎng)。原理圖如圖l:
1.2原因分析
1.2.1故障現(xiàn)象
2013年3月12日,,熱泵蒸汽產(chǎn)量大幅降低,,將熱泵停機,對冷凝器和吸收器分別進行試漏檢查,,檢查發(fā)現(xiàn)冷凝器有兩根管束穿通,,由于管層冷卻水壓力高于機組,冷卻水漏入機組,,使機組內(nèi)“冷劑”過多,,冷凝器滿液位,在積水盤中發(fā)生溢流,,致使?jié)馊芤簼舛绕?,送至吸收器后,影響冷劑吸收率,,放熱量降低,,?dǎo)致蒸汽產(chǎn)量下降。停機后,,將兩根穿通管束兩端使用堵頭堵塞,,機組恢復(fù)正常。
2013年5月1日,,再次發(fā)現(xiàn)蒸汽產(chǎn)量降低,,停機檢查發(fā)現(xiàn),有4個管束穿通,,且位置與3月份漏點位置接近,。對冷凝器銅管進行抽管中央廚房裝修
1.2.2腐蝕分析
(1)對銅管進行檢查及對比分析
從圖2看出,抽出銅管有一段長約15 cm的點蝕腐蝕帶,,從斷口處查看,,斷裂處減薄十分嚴重,而且4根腐蝕帶相對位置在同一位置?,F(xiàn)場比對,,腐蝕帶位置在冷凝器視鏡處,從冷凝器視鏡位置可見,,機組外有一根管線正對腐蝕處,,如圖3所示。
經(jīng)過圖紙審查發(fā)現(xiàn),,該排放線為吸收器至冷凝器未凝性氣體排放線,,排放線管口為直噴型,里面未設(shè)置防止沖刷的擋板等措施,。 檢查抽出管表面如圖2,,發(fā)現(xiàn)4根泄漏管束正對噴射點處,都有腐蝕坑,,背向側(cè)則無腐蝕,,且管束離噴口越近,腐蝕越嚴重,。進而表明,,管束腐蝕與未凝性氣體排放線噴口有關(guān)。
(2)原理分析
正常操作時,,吸收器壓力在1OO kPa (A)附近,,液相溫度為150'C,冷凝器壓力在6 kPa (A)附近,,溫度為35℃,,該管線為Φ22 mm×3mm,吸收器至冷凝器高度差以lm計,,根據(jù)伯努利方程計算,,g=9.81;在吸收器內(nèi)未凝型氣體(主要為蒸汽)為靜止狀態(tài),速度ul =0;100℃時比重ρ=0.6 kg/m3;管線阻力∑fe不計,,因此,,則管線內(nèi)流速為559.8 m/s。
因該管線位于溴化鋰濃溶液噴淋頭下方,,如圖3所示,。正常操作時,會噴淋至未凝性氣體管口處,,致使吸收器內(nèi)溶劑蒸汽,,夾帶少量溴化鋰,壓力為100 kPa,,以559.8 m/s高速噴射至溫度為35℃,,壓力為6kPa (A)的冷凝器銅管上,未凝性氣體內(nèi)夾帶的溴化鋰溶液,,一方面由于溫度急劇下降,,溴化鋰溶解度降低,另一方面由于壓力大幅降低,,從而使溶液中的溶劑大量汽化,,溴化鋰結(jié)晶析出,晶體以較高速度沖撞冷凝器管束,,形成類似“噴砂”現(xiàn)象的沖刷腐蝕,。 中央廚房裝修
2整改措施
2.1斷開吸收器至冷凝器的管線
經(jīng)分析,①由于吸收器作用是溴化鋰濃溶液吸收蒸發(fā)器來的冷劑蒸汽,,接觸過程產(chǎn)生大量熱,,微量未凝性氣體對此放熱過程影響有限。②該過程中,,微量未凝性氣體可通過稀溶液溶解帶走,,不會在吸收器內(nèi)集聚。③為了施工方便,,不影響裝置生產(chǎn),,同時驗證以上兩點準確性,采取了在機組外斷開該管線的方式,。
2.2對穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進行堵塞
由于冷凝器管口間距很小,,若更換管束后,管口處需漲管密封,,其過程易對其他管口造成損傷,。經(jīng)計算,冷凝器內(nèi)有708根管束,,堵塞管束占比為25/708=0.35%,,經(jīng)過核算,不會對冷凝器冷凝效果產(chǎn)生較大影響,因此,,將穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進行堵塞,。
3整改效果
3.1整改后,機組運行平穩(wěn),,至2016年再未出現(xiàn)類似故障,。
為了驗證取消該管線對吸收器的影響,,檢查蒸發(fā)器壓力情況(因吸收器無壓力表,,吸收器與蒸發(fā)器連通,蒸發(fā)器壓力可間接表示吸收器內(nèi)壓力變化及未凝性氣體含量情況),,數(shù)據(jù)如表1:
從上述數(shù)據(jù)看出,,蒸發(fā)器壓力整改后均值與整改前一致,且最大值與最小值差值更小,,較整改前更平穩(wěn),,表明取消吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線對吸收器無明顯影響。
3.2為查看機組整體運行情況,,統(tǒng)計機組蒸汽產(chǎn)量及熱源烷烴出口溫度,,并與設(shè)計值進行對比,數(shù)據(jù)如表2:
根據(jù)運行數(shù)據(jù),,與本裝置技術(shù)參數(shù)中所規(guī)定的額定工況進行對比,,在驅(qū)動熱源烷烴溫度、流量低于設(shè)計值的情況下,,蒸汽產(chǎn)量,、循環(huán)烷烴出口溫度達到了技術(shù)協(xié)議中所規(guī)定的設(shè)計要求,且蒸汽溫度升高,,蒸汽品質(zhì)上升,,滿足了蒸汽用戶的使用要求。
蒸汽約200元/l,,軟化水5元/t,,電耗約18.1元/h,除去上述損耗,每年收益約1061.42萬元,,達到了節(jié)能降耗的目的,。
4結(jié)論
(1)熱泵蒸汽量低的原因為冷凝器管束內(nèi)漏,冷卻水漏入機組,,“冷劑”過多,,使溴化鋰溶液濃度過低造成。中央廚房裝修
(2)冷凝器銅管腐蝕,,主要原因是吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線含溴化鋰,,溴化鋰急劇冷卻結(jié)晶后,對冷凝器管束表面形成“噴砂”,腐蝕管束,。
(3)經(jīng)過長期平穩(wěn)運行驗證,,設(shè)計中該吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線可以取消,為后期熱泵設(shè)計提供參考,。
(4)熱泵整改后,,蒸汽產(chǎn)量、熱物料出口溫度穩(wěn)定,,滿足了蒸汽用戶,、循環(huán)烷烴工藝操作的要求。并充分的回收了低位熱能,,減少了外購蒸汽量,,提高了經(jīng)濟效益,達到了節(jié)能降耗的目的,。